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济源钢铁1080m3高炉开炉达产技术创新总结
济源钢铁1080m3 高炉开炉达产技术创新总结
摘要:
济源钢铁有限公司
开炉第一炉铁水顺利通过撇渣器进入铁水罐、正常料线操作后很快实现多环布料,开炉达产期间炉况稳定顺行、下料均匀顺畅、煤气流分布均匀合理,顺利实现达产目标。
在堵4个风口的前提下,点火开炉第3个工作日利用系数达到2.2t/m3.d、第4个工作日利用系数达到2.35t/m3.d、第6个工作日高炉喷吹煤粉,外围具备条件后,利用系数很快达到3.25 t/m3.d、喷煤比
关键词:全焦开炉、冷风装料、半料线点火、多环布料、开炉达产、喷煤富氧。
1、 前言:
济源钢铁有限公司2号
冷风装料期间大部分风口大中小套之间有明显水分溢出、炉顶放散阀挥发出大量的水蒸气,冷风烘料期间随着时间的延长和风温的逐步升高风口大中小套之间的水分明显减少、炉顶放散阀挥发出的水蒸气也逐步减少,到点火之前两个小时风口大中小套之间已经看不到水分溢出,说明延长送冷风时间烘干焦炭水分的决定取得了显著的效果,这为点火后大初始风量和快节奏加风操作创造了必要的条件。
2、开炉料:
表1、开炉料单以及装入方式:
位置 |
装料 制度 |
压缩后体积 |
负荷 |
炉料构成kg |
球比 |
批数 |
a角 |
装料形式 |
||||
焦批 |
矿批 |
锰矿 |
白云石 |
萤石 |
||||||||
死铁层 |
C↓ |
38.72 |
|
9725 |
|
|
|
|
|
3 |
16 |
冷风装料 |
炉缸 |
C↓ |
154.86 |
|
9725 |
|
|
|
|
|
12 |
16 |
冷风装料 |
炉腹 |
C↓ |
167.77 |
|
9725 |
|
|
|
|
|
13 |
18 |
冷风装料 |
炉腰 |
C↓ |
70.07 |
|
8800 |
|
|
|
|
|
6 |
18 |
冷风装料 |
Cn↓ |
39.33 |
0.29 |
8800 |
|
|
2200 |
1100 |
|
3 |
20 |
冷风装料 |
|
炉身 |
Cn↓ |
26.22 |
0.29 |
8800 |
|
|
2200 |
1100 |
|
2 |
20 |
冷风装料 |
C↓Om↓ |
139.47 |
1.35 |
8800 |
8000 |
1200 |
1800 |
300 |
45 |
8 |
22/22 |
热风点火 |
|
C↓Om↓ |
168.75 |
1.47 |
9500 |
10000 |
1200 |
1500 |
300 |
40 |
9 |
24/24 |
热风装料 |
|
C↓Om↓ |
180.02 |
1.68 |
9500 |
12000 |
1200 |
1200 |
300 |
35 |
9 |
26/26 |
热风装料 |
|
合计 |
|
985.2 |
0.62 |
610500 |
262000 |
31200 |
49700 |
13300 |
39 |
65 |
|
|
表2、生铁、炉渣理论化学成分:
炉渣 成份 |
SiO2 |
CaO |
Al2O3 |
MgO |
TiO2 |
MnO |
∑ |
R2 |
R3 |
R4 |
镁铝比 |
32.64 |
25.23 |
14.65 |
11.40 |
0.20 |
2.94 |
87.05 |
0.77 |
1.12 |
0.77 |
0.78 |
|
生铁 成份 |
Fe |
Si |
Mn |
Ti |
S |
指标 |
出铁量 |
渣量 |
渣铁比 |
焦比 |
|
89.50 |
3.00 |
2.68 |
0.01 |
0.09 |
174.1 |
136.7 |
785.08 |
3.06 |
|
表3、开炉料原燃料及熔剂化学成分:
|
Tfe |
FeO |
CaO |
MgO |
SiO2 |
Al2O3 |
TiO2 |
S |
Mn |
W |
R2 |
密度 |
烧结矿 |
55.01 |
9.98 |
9.34 |
1.76 |
5.23 |
1.97 |
0.16 |
0.015 |
|
|
1.79 |
1771 |
球团矿 |
61.97 |
0.68 |
0.26 |
0.84 |
9.50 |
0.4 |
0.08 |
0.005 |
|
|
0.03 |
2314 |
块矿 |
62.18 |
|
0.03 |
0.06 |
2.44 |
1.42 |
0.06 |
0.011 |
|
|
0.01 |
2260 |
焦炭 |
0.57 |
|
0.76 |
0.08 |
6.38 |
3.87 |
|
0.76 |
|
12.60 |
|
633 |
白云石 |
|
|
30.08 |
20.96 |
0.57 |
0.39 |
|
0.02 |
|
|
|
1637 |
锰矿 |
9.84 |
|
4.19 |
3.71 |
26.07 |
1.76 |
|
0.100 |
24.91 |
|
|
2019 |
萤石 |
CaF2 67.08 |
|
0.017 |
25.56 |
|
|
0.025 |
|
|
|
1717 |
表4、焦炭化学成分及灰分全分析:
焦炭 |
W |
A |
V |
C |
S |
% |
12.6 |
13.17 |
1.6 |
85.44 |
0.76 |
灰分全分析 |
|||||
A |
CaO |
MgO |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe203 |
% |
5.77 |
0.64 |
48.47 |
29.42 |
6.17 |
3、三项开炉新技术的成功应用:
炉缸填充枕木开炉,既浪费了大量的人力、物力、财力又浪费了宝贵的时间,据了解最近5年采用炉缸填充枕木开炉的新建大型高炉(如安钢
绝大多数新建大型高炉开炉,为了确保开炉顺利,均采用一级冶金焦开炉,直到高炉达产为止;但这样一来由于消耗了大量的一级冶金焦,将会使炼铁制造成本大幅度升高,以一、二级冶金焦差价210元/t、
本次开炉由于领导重视、准备充分、组织得力以及聘请一流炼铁专家现场主持和全过程指导,因此决定采用二级冶金焦全焦开炉,仅此一项与采用“炉缸填充枕木、一级冶金焦开炉达产”的传统保守开炉方法相比较,至少可节约费用300万元。
3.2.冷风装料以及长时间送冷风烘干焦炭水分:
装料初期使用小于
本次开炉长时间冷风装料的实践不仅成分证明了冷风装料的上述优点,而且证明“送冷风同步装净焦和空焦直到装完炉身下部第一段轻负荷料不马上送热风点火,而是继续送冷风4~6小时再送热风点火,对于烘干焦炭水分效果显著,可降低开炉总焦比100~
3.3.半料线点火:
当开炉料填充到炉身下部第一段轻负荷料时,继续送冷风并逐步将冷风温度提高到≤
3.4.花堵6个风口,70%风口送风:
一般高炉开炉大都采取堵部分风口开炉,其目的和优点是可以在开炉初期各种故障导致长时间不能全风量作业的情况下,防止由于风速和鼓风动能过低导致炉缸中心堆积,但是其最大的危害一是不利于快速达产,二是如果长期堵风口不能全风量作业,势必会造成堵风口区域炉缸至炉身下部炉墙结厚,不利于合理操作炉型的快速形成。
本次
4、开炉达产具体操作:
4.1. 表5、济源钢铁有限公司
点火时间
h |
风量
m3/min |
风温
℃ |
热压
kpa |
顶压
kpa |
△P
kpa |
矿石批重
t |
焦炭负荷
t/t |
|
点火前1小时 |
1500 |
200 |
0 |
0 |
0 |
8.0 |
1.23 |
|
点火 |
1550 |
800 |
75 |
0 |
75 |
8.50 |
1.23 |
|
2 |
1600 |
800 |
80 |
0 |
80 |
10.0 |
1.56 |
|
3 |
1650 |
800 |
85 |
0 |
85 |
10.0 |
1.56 |
|
4 |
1700 |
800 |
90 |
1 |
89 |
12.0 |
1.86 |
|
5 |
1750 |
800 |
95 |
3 |
92 |
12.0 |
1.86 |
|
6(炉顶煤气检测合格引煤气) |
1800 |
800 |
100 |
5 |
95 |
15.0 |
2.25 |
|
7 |
1900 |
850 |
130 |
35 |
95 |
19.0 |
2.25 |
|
8 |
1950 |
850 |
145 |
45 |
100 |
20.0 |
2.25 |
|
9 |
2000 |
850 |
160 |
50 |
110 |
21.0 |
2.50 |
|
10 |
2050 |
850 |
175 |
65 |
110 |
22.0 |
2.50 |
|
11(第1炉铁) |
2100 |
850 |
190 |
75 |
115 |
23.0 |
2.80 |
|
12(第2炉铁) |
2150 |
850 |
205 |
85 |
120 |
24.0 |
2.80 |
|
13(第3炉铁) |
2250 |
900 |
245 |
130 |
115 |
25.0 |
2.80 |
|
14(第4炉铁) |
2250 |
900 |
260 |
135 |
125 |
28.0 |
2.80 |
|
15(第5炉铁) |
2300 |
950 |
270 |
145 |
130 |
28.0 |
2.80 |
|
16(第6炉铁) |
2300 |
950 |
275 |
145 |
130 |
28.0 |
2.80 |
|
17(东铁口第1炉铁) |
2300 |
950 |
275 |
145 |
130 |
28.0 |
2.80 |
|
18(东铁口第2炉铁) |
2300 |
950 |
275 |
145 |
130 |
28.0 |
2.80 |
|
点火时间
h |
白云石kg/批 |
锰矿
kg/批 |
萤石
kg/批 |
料线
m |
风口
数目 |
上料
批数 |
布料矩阵 |
|
点火前1小时 |
1500 |
1200 |
200 |
13 |
14 |
4 |
22°同角 |
|
点火 |
1500 |
1200 |
200 |
12 |
14 |
4 |
22°同角 |
|
2 |
1250 |
1200 |
200 |
10.5 |
14 |
4 |
24°同角 |
|
3 |
1250 |
1200 |
200 |
9.0 |
14 |
5 |
24°同角 |
|
4 |
1000 |
1200 |
300 |
7.5 |
14 |
4 |
26°同角 |
|
5 |
1000 |
1200 |
300 |
6.0 |
14 |
5 |
26°同角 |
|
6(炉顶煤气检测合格引煤气) |
800 |
800 |
400 |
4.5 |
14 |
5 |
27°同角 |
|
7 |
600 |
600 |
300 |
4.0 |
14 |
5 |
27°同角 |
|
8 |
—— |
600 |
300 |
4.0 |
14 |
5 |
27°同角 |
|
9 |
—— |
600 |
300 |
3.50 |
14 |
5 |
28°同角 |
|
10 |
—— |
600 |
300 |
3.50 |
14 |
5 |
28°同角 |
|
11(第1炉铁) |
—— |
600 |
300 |
3.00 |
14 |
5 |
28°同角 |
|
12(第2炉铁) |
—— |
600 |
300 |
3.00 |
14 |
5 |
29°同角 |
|
13(第3炉铁) |
—— |
600 |
300 |
2.5 |
16 |
6 |
29°同角 |
|
14(第4炉铁) |
—— |
600 |
300 |
2.5 |
16 |
6 |
30°同角 |
|
15(第5炉铁) |
—— |
600 |
300 |
2.00 |
16 |
6 |
30°同角 |
|
16(第6炉铁) |
—— |
600 |
300 |
2.00 |
16 |
6 |
Α 36 34 32 30 28 25 20
C 2 2 2 2 2 1 1
O 2 3 3 2 |
|
17(东铁口第1炉铁) |
—— |
600 |
300 |
1.60 |
16 |
6 |
α36 34 32 30 28 26 24
C 2 2 2 2 2 1 1
O 2 3 3 2 |
|
18(东铁口第2炉铁) |
—— |
600 |
300 |
1.40 |
16 |
6 |
α 37 34 31 28 25 22
C 3 3 2 2 1 1
O 2 3 3 2 |
4.2.引煤气以及出第一次铁:
开炉点火后约5.5小时,西铁口、东铁口先后见渣大喷后用有水炮泥堵口。
点火后6小时经炉顶煤气取样检测合格后,安全顺利引煤气。
点火后约12.5小时,顺利钻开铁口,铁水过撇渣器进铁水罐出第一炉铁,出铁量约80吨,渣铁物理热和流动性良好,生铁含[Si]3.90%、含[S]0.015%炉渣碱度R21.10倍。
第一炉铁之所以含硅量明显高于理论计算,主要原因有三个,一是延长送冷风时间,使焦炭吸附水大幅度蒸发,二是堵6个风口送风、风量小、下料速度慢等原因导致硅的直接还原度增加,三是为了确保安全开炉,理论全焦比设定偏高;如果全开风口送风并将理论全焦比设定到2.90左右,第一炉铁水含硅量应该可以达到理论计算值。
4.3.开炉达产期间炉况和操作要点:
4.3.本次开炉采用了较大的初始风量和较快的加风节奏,同时根据炉温、物理热、理论燃烧温度以及风速和鼓风动能的数值范围合理使用风温并控制风量,始终保证了理论燃烧温度以及风速和鼓风动能在合理范围之内,从而确保了初始煤气流分布相对合理,为软熔带、滴落带的合理形成和稳定打下了良好的物质基础。
5、本次开炉有待改进和完善之处:
5.1.开炉总焦比设定偏高,在产前各项准备工作准备充分、高炉烘炉达到开炉要求的前提下,开炉总焦比可以按照2.70~2.90设定,开炉第一次铁生铁含[Si]按照2.50~2.80%设定,完全可以满足开炉初期炉缸充足的物理热储备以及必要的铸造铁冶炼之需要。
5.2. 本次开炉采用花堵6个风口,其余14个风口送风;如果采用全风口开炉,不仅开炉达产进程将大大缩短,而且有利于两道煤气流的合理分布以及合理操作炉型的快速形成,在条件具备的情况下,建议采用全风口开炉。
5.3.本次开炉出第二次铁时,出现了铁口烧不开、铁水物理热和流动性差以及只出铁不出渣的被动局面,第三次铁时候炉渣大量排出并且物理热流动性大幅度升高;其主要原因是半料线点火以后应该加快上料速度,在4~6小时之内赶到正常料线;由于上料系统操作和维护不熟练连续出现小问题、上料速度慢,低料线时间长达12小时,这部分乱料到达炉缸后,消耗了炉缸大量宝贵的热量,导致第二次铁物理热严重不足。
5.4.东铁口出第一次铁时风压已经加到200kpa,由于铁口见渣时使用的有水泡泥堵口,炮泥抗拉强度不够加之泥包不完整,尽管出铁之前提前减风50kpa,出铁期间还是出现跑大流的险肇事故,被迫大量减风堵口。
今后对于新开炉双铁口高炉,暂时不出铁的铁口点火见下渣大喷后必须用无水炮泥正常打泥堵口,可以防止铁口浅炮大流事故的发生。
5.5.炉前工作经验不足,堵口时连续铁口跑泥、铁口浅,造成高炉不敢开风口,被迫长期堵3~4个风口,既影响了达产进程,又导致炉缸工作不活跃、初始煤气流分布不均匀,而且影响了合理操作炉型的快速形成。
5.6.本次开炉为防止渣铁流动性不好粘住主沟和撇渣器,在浇注主沟上满打了约
正常情况下,新开高炉储铁式浇注主沟,为防止开炉头几次铁流动性差粘住主沟,一般在浇注料上面用免烘烤捣打料打50~
5.7.本次开炉初期受到西铁口渣量大、经常造成托渣放炮导致冲渣沟崩裂的影响,严重制约了达产进程,因此产前对冲渣系统进行反复考察论证,确保水冲渣系统满足生产需要非常必要。
5.8.本次开炉料罐煤气一次均压系统在一次均压时震动很大,被迫停用加固,全部使用氮气二次均压,不仅造成氮气消耗量大幅度增加,而且均压速度慢,影响上料速度。
6、 结语:
6.1.本次开炉,成功的采用了“二级冶金焦全焦开炉、带风装料、半料线点火”三项开炉新技术和“初始风量大、加风速度快、稳定上负荷、合理控制铸造铁冶炼时间、快速喷煤富氧”等诸多开炉强化冶炼措施,并且在全国首次采用“送冷风同步装净焦和空焦,直到装完炉身下部第一段轻负荷料不马上送热风点火,而是继续送冷风4~6小时再送热风点火”,极大地丰富和完善了开炉冷风装料技术,这一创造性地发明不仅可以缓慢的加热炉料,促使炉料中的吸附水和部分结晶水尽快蒸发,防止一步送热风点火造成炉料中温膨胀,改善料柱和软融带透气性;而且对于开炉烘干焦炭水分效果显著,可降低开炉总焦比100~
6.2.本次开炉采用二级冶金焦全焦开炉,节省了大量宝贵的一级冶金焦,高炉稳定顺行、顺利达产,大大降低了开炉成本,为大型高炉开炉提供了有益的参考和借鉴。
6.3.本次开炉如果采用全焦开炉,开炉达产进程将大大缩短,在条件具备的情况下,建议采用全风口开炉。
1、车奎生—建龙钢铁控股集团高级炼铁专家、承德建龙特殊钢有限公司炼铁总工程师。
2、韩江文—济源钢铁有限公司炼铁厂厂长助理兼
3、赵军富—济源钢铁有限公司炼铁厂生产副厂长,吴德杰—济源钢铁有限公司炼铁厂技术科长。
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