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炼铁问题

问题 : 各位专家:450高炉炉缸堆积,采用萤石20kg/t洗炉一周,停止洗炉5天后炉缸侧壁温度2天内整体上升30`50℃,炉底温度上升30℃,同时伴随炉温大幅波动,渣温不足,铁水冒白烟,请问是何原因?目前炉缸侧壁温度300`550℃,炉底温度400℃,下一步如何操作、处理?
用户 : 李安宁 发布时间 : 2012-02-22
小米:你好!从2011年10月24日起到现在你对450m3的高炉共提问4次。我想这4次提问都是指的同一座高炉。如果是这样的话,我先按你提供的资料,将该炉的情况梳理一下。该炉于2006年投产,因炉墙侵蚀严重,气流难以控制,2010年10月停炉更换第9和11层冷却壁,我想还应该进行了喷涂造衬。也就是说进行了一次快速中修。中修后一年来出现大量的冷却壁漏水现象,经过确定基本上都是八层冷却壁破损。因此炉况不稳。表现在风量明显比以前小了50~70m3/min,而且经常出现风压上顶,接近风机喘振线,被逼调风的现象,操作上一般用减少用氧或风温等措施来应对。这样2011年下半年炉况基本稳定。主要冶炼参数为:风口面积0.1365,产量1750~1850t,焦比330~340kg,煤比150~160kg,料批17t左右,料序p34(5)32(5)k34(4)32(5),计算标准风速为180左右,鼓风动能在8000左右,只是炉墙温度波动较大。到了2011年12月,因设备问题休慢风较多,风量减小30~50m3/min,尤其是进入2012年1月,焦炭变化,风量进一步萎缩50~70m3/min,料速减慢,铁后憋风现象严重,炉墙温度很少波动,炉腰在50~80℃,炉缸侧壁温度较正常下降20~40℃,炉喉成像看不见中心气流,[Si]高,铁物理热不足,你们判断是炉缸堆积。采取缩矿批,缩角度,加萤石洗炉等措施,风量回升80m3/min左右,但渣铁物理热不足,中心气流仍然不见,停加洗炉料一天后炉况反复;又采用萤石20kg/t洗炉一周,停止洗炉5天后炉缸侧壁温度2天内整体上升30~50℃,同时伴随炉温大幅波动,渣温不足,铁水冒白烟,请问是何原因?原因是你们的高炉是属于正常炉况洗炉,你们高炉的冶炼强度和压量关系基本正常、炉型规整,只是炉缸工作不活跃不均匀,在这种情况下的洗炉其实主要是洗炉缸,你们采用萤石洗炉一周后,炉缸侧壁温度整体上升30~50℃,把原来炉缸侧壁温度较正常下降20~40℃补回来了,说明达到了洗炉的效果,高炉应转入炉况正常调剂操作。 另外,炉缸侧壁温度300~500℃,炉底温度400℃,下一步如何操作、处理?首先要弄清楚炉缸侧壁温度的位置,如果是在死铁层下缘上下,炉缸侧壁温度300~500℃,表示电偶测点前的残衬厚度为100~200mm,可以安全生产。但是考虑到该炉已生产6年多,加之炉缸圆周工作不均匀,只靠电偶测温,以点带面是不够的。还应注意炉缸炉底冷却壁水温差的测量和变化。炉底温度400℃,如果该炉是底冷碳砖刚玉杯结构的高炉,说明该炉炉底刚玉砖工作层已全部侵蚀,只剩炉底3层碳砖,目前生产也是安全的。但是该炉强化程度较高,利用系数在3.9~4.1t/d.m3,炉身冷却设备破损,炉龄在6年以上,因此,护炉保产应提到议事日程上来。李安宁 2012年2月22日
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