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四个月时间,吨钢钢铁料消耗降低5公斤!
发表时间:[2023-11-02]  作者:本站  编辑录入:本站  

今年7月份以来,新天铁炼钢厂通过加强管理、优化生产工艺、降废减损等一系列措施,吨钢钢铁料消耗与2022年平均值相比,降低5公斤。

优化吹炼工艺,规范操作。强化枪位控制,合理控制转炉装入量,降低出钢温度,减少人为因素导致喷溅产生的铁损;优化连铸中包工和大包工操作,严格控制事故造成的回浇余钢水、连铸坯废量增多,以及由于切割隔嘴更换不及时,氧压不合理致使隔口较大,导致钢水收得率降低的情况。减少液面波动,降低切头损失,提高铸坯定尺合格率,减少切尾损失,全力降废减损。

优化炉料结构,优化指标。在保障转炉炉况稳定的基础上,每炉开始冶炼时精准计算当炉渣料的加入情况,提高含铁原料使用量;进行留渣操作,减少炉渣带走的铁损;降低出钢温度,做好溅渣枪位的控制,提高溅渣效果,减少炉况波动情况,护好炉的同时达到少渣冶炼减少炉渣带走的金属量,推动钢铁料消耗指标不断优化。

优化工序衔接,降低出钢温度。在全程使用大包加盖和大中包保护浇铸的基础上,优化生产工序衔接,减少在线周转钢包数量,狠抓单炉、单机的快节奏生产,缩短冶炼周期,降低出钢温度,实现低温快铸,提高金属收得率。

做好设备维护,稳定设备运行。车间通过细化设备日常维护标准,落实岗位设备巡查分工,充分利用生产间隙对设备进行点检和维护,重点对钢车、渣车、渣道、氧枪、副枪等关键环节进行适时巡点检,发现问题及时消除,将影响生产的设备问题消灭在萌芽阶段。