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首钢股份三座高炉创十年来最好运行水平
发表时间:[2022-09-30]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:165

降本增效是企业经营的永恒话题,在冲刺全年目标任务的当下,我们更要强身健体、做强自己,以更大力度、更细工作、更多付出,深挖潜力、抵御压力,切实扛起稳定集团经营大盘的重任。“岗位无大小,奋发必有为”,每名职工的智慧、潜能和创造力是无穷的,只要牢牢树立主人翁意识,拿出居家过日子的劲头,无论是多小的岗位、多细的工作,都可以大有作为。

面对钢铁行业严峻形势,首钢股份炼铁作业部围绕“极致低成本、极致降本增效”目标,锚定一流挖潜力,立足内部促提升,克服疫情多发、原燃料变化、雨季生产等困难,充分发挥系列检修后设备得到强化的优势,高炉负荷达到5.45,日均产量2.45万吨,产量和燃料消耗均创近十年来最好水平,吨铁降本21.31元。

01、优化炉内操作 推进重点工作

炼铁作业部采取操作制度服从原燃料条件的原则,在煤气流分布上坚持上下调剂相配合,以发展中心气流为主,持续疏导中心和边缘两条煤气通路,确保炉况稳定顺行。日常生产中高炉作业强化“顺行、全风、保产”意识,做到超前预判、及时调整、精准操控,减少炉况和炉温的波动,控制操作参数在合理范围,确保铁水热量充沛、炉渣流动性良好,坚持用好风温,避免炉温过热拉风温现象,不断提升操作水平,降低燃料消耗。

围绕高炉降本增效和重点项目推进,炼铁作业部开展一系列卓有成效的技术攻关,制定《高炉稳产降耗方案》,统筹推进高炉负荷提升、顶压富氧提升、扩大矿批等项目,三座高炉均取得了优异的成绩,各项指标位于国内同类型高炉先进之列。

三高炉得益于检修后送风顺利恢复,开炉仅5天富氧率即恢复检修前水平,富氧率提高并稳定在5.23%,顶压提升至242kpa,煤气利用率达到49.6%,燃料比降低至502.8kg/t,体现出大型高炉的综合优势,有力降低了铁成本。

二高炉扎实做好提效降耗工作,开展了扩矿批实验和烧结矿高磁精粉实验,完成配合硅钢冶炼任务,采取大风量、高富氧、大动能操作方针,平均风量达4747m3/min,风温1218℃,富氧率5.79%,炉况顺行状态良好,打出了较好指标。

一高炉已经服役18年了,在大气湿度变化大的不利条件下,顶压仍保持在230kpa的高位,富氧率和煤气利用率均完成既定目标,韧性强、潜力足,充分展现了一高炉“老而弥坚的顽强作风。

02、强化炉外保障 发挥协同优势

精料是高炉稳定顺行和强化冶炼的基础条件,上料岗位严格执行炉料筛分管理制度,提高振动筛的筛分性能,保证入炉前将粉末筛分干净,为炉况稳定顺行创造有利条件。随着冶炼强度提高,炉前岗位强化出铁管理,制定打泥量、铁口深度维护标准,延长出铁时间,保证出净渣铁,杜绝高炉因出不净渣铁或不正点出铁而憋风、减风,影响高炉强化冶炼。煤水岗位强化炉缸维护,加强风口等冷却设备检漏,防止风口漏水对炉缸炭砖的侵蚀,炉舍关键部位增设热电偶,完善炉缸监测体系。提高喷煤作业水平,对煤粉喷吹系统实施在线监测,力保喷煤枪处于正常工作状态,提高喷煤系统的稳定性,实现煤枪进煤量的均匀稳定。在工艺上,热风岗位合理调整空、煤配比,保证热风这一低价、清洁能源的高效利用,充分发挥助燃空气、 煤气双预热节能设备的作用,降低高炉的工序消耗。

03、深化中心意识,全员保产创效

各作业区科室积极响应号召,在日常工作中以保高炉顺稳为中心,以破解堵点难点问题为半径,共同画出打产降耗的同心圆。生产技术室系统考虑原燃料质量控制标准,从原燃料仓位、筛分量化管理和延伸量化管理等方面入手,积极探索高炉合理的用矿结构。设备管理室集中技术骨干围绕高炉提顶压稳定运行开展攻关,对重力除尘器进行优化,强化日常跟踪维护。烧结作业区提升烧结矿平均粒级,提高大秘粉配比,将亚铁含量控制在合理区间,通过—系列稳定烧结矿质量、改善冶金性能的举措,改善了高炉炉料透气性。球团作业区严格生产过程管控,精细设备管理,通过利用除尘灰和润磨矿调节造球混合料湿度、优化各级仓存控制、延长湿矿粉存储时间、调整皂土配比等措施,八月份,球团矿全月日产保持11300吨以上。